西瑪高壓電機軸瓦故障排除案例分析
一、故障發生的情況
某水泥公司投產的5000t/d熟料生產線一期工程建設了2條年產100萬t的水泥生產線。公司主要設備的主電機由西安西瑪電機有限公司生產的10kV高壓電機供電。水泥磨主電機為YRKK900-83150kW/10kV。自2005年投入運行以來,基本沒有出現異常。年度大修檢查均正常。但在2008年10月的運行中,中控發現電流在180A到280A之間波動較大(正常電流波動應在10A以內),中控立即通知現場巡檢人員進行檢查。
西瑪電機檢查人員可以聽到電機中有很大的撞擊噪音(隔著大約1個格柵),而且整個電機也會劇烈振動,因此需要緊急關閉。關機后,打開電機,首先檢查電機軸瓦和電機氣隙。結果表明,機頭定、轉子上部氣隙為0.85mm,下部氣隙為4.95mm,左右氣隙分別為2.85mm和3.1mm。后定轉子上部氣隙為2.35mm,下部為3.5mm,左右氣隙與機頭相對應。顯然,電機機頭定、轉子左右氣隙偏差在正常允許范圍內,但上下氣隙差明顯超過允許值(最大或最小允許氣隙偏差在平均氣隙的±10%范圍內)。
打開電機支架,檢查船尾瓦是否完好,但瓦在電機頭部上方有一個角度損壞。由于電機機頭頂部氣隙為0.85mm,上下軸承間隙僅為0.4mm,可以判斷故障原因是電機上下氣隙嚴重超標,導致內部磁力引線分布不均。上部磁力明顯大于下部磁力和轉子。在抽吸過程中,電機軸有時會碰到上蹄片(也會產生沖擊噪音)。
為了找出上下氣隙變化如此之大的原因,該公司還仔細檢查了電機的其他部件。結果表明:(1)定子鐵芯與夾套焊接處無裂紋,無松動。(2) 聯軸節打開并用儀表測量。減速軸與電機軸的同心度也都在標準范圍內,與安裝時的原始數據相比,變化不大:(3)電機外殼變形,特別是電機頭部因重載變形而變得更結實。因此,可以認為,機殼的變形是導致機頭定、轉子氣隙變化偏差過大。
然后,
西瑪電機生產的的原料磨主電機(YRKK900-64200kW,10kV)和循環風機電機(YRKK900-64000kW,10kV)進行了測量,發現了同樣的問題和相關的測量數據。
二、故障處理方案
鑒于返廠時間長、運輸困難,這將直接導致停產半個多月。因此決定在現場處理。由于瓦座是標準件,不易更換,加上端蓋瓦座內徑較小,加工精度相對較高,故維修時不需對瓦座進行處理,也不需在封頭端蓋下方進行計算。后撤后,尾旋翼也有一定的下降量,可以滿足要求。所以最終的解決辦法是:只校正電機前端蓋上的兩個直口(在車床上旋轉直口使端蓋脫落),后端蓋不動。
加工時,先找到圓心,確定前蓋需要向下、然后偏心垂直向上移動的數據,在車床上用原外直口半徑進行加工,這就消除了直口無法打開的情況,可以很大程度上消除因加工精度很好而產生的接觸問題、加工方法。
三、故障排除
當轉子在機頭的轉子鐵芯和定子鐵芯上向下移動2.2mm時,內部上下氣隙完全相同。如果電流端蓋直口偏心加工3.2mm,則機頭轉子鐵芯和定子鐵芯向下移動約2.2mm(由于端蓋和鐵芯相距1m),尾轉子鐵芯距定子鐵芯下移0.9mm。由于轉子在加工后前后襯套上有一定的傾斜,兩個襯套上的接觸面積變小,可能導致襯套受熱。因此,如果滿足氣隙偏差要求,則應盡量減少對端蓋的校正量。最終結果為:車床端蓋殼體直口偏心加工量為2.9mm(小于計算值3.2mm)。檢查安裝后,電機機頭定、轉子氣隙數據明顯,氣隙偏差在允許范圍內。西瑪電機起動后運轉良好,另外兩臺電機的前蓋是用這個程序加工的,現在工作正常。
四、運行情況
經過上述處理后,水泥磨電機運行正常。水泥磨運行時測得電流在180A左右,波動在10A以內,檢修費時短,使生產經營在很短的時間內恢復正常,使公司的損失降到最低。
西安西瑪電機有限公司生產的
YKK系列高壓三相異步電動機可作驅動各種不同機械之用。如通風機、壓縮機、水泵、破碎機、切削機床及其它設備,并可供煤礦、機械工業、發電廠及各種工礦企業作原動機,歡迎大家選購。
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